華電(diàn)萊城電(diàn)廠#4鍋爐低負荷靈活性運行改造工(gōng)程
華電(diàn)國(guó)際萊城發電(diàn)廠(以下簡稱“萊城電(diàn)廠”)總裝(zhuāng)機容量4×300MW(後增容為(wèi)335MW),鍋爐為(wèi)上海鍋爐廠生産(chǎn)的1025t/h亞臨界壓力控制循環鍋爐(型号SG—1025/17.44—M844),四台機組分(fēn)别于1999年12月、2000年9月、2002年8月和2003年5月投産(chǎn)發電(diàn)。
#4鍋爐采用(yòng)正壓直吹式制粉系統和燃燒器四角布置同心反切燃燒方式,配置三台BBD4060雙進雙出鋼球磨煤機,布置在爐前,分(fēn)别由六層煤粉管道接至四角,切向燃燒的擺動式煤粉燃燒器,二台磨煤機就可(kě)以滿足鍋爐ECR負荷,采用(yòng)12隻簡單機械霧化油槍,油槍總出力為(wèi)30%BMCR。
改造前運行情況:無法實現鍋爐30%額定負荷的超低負荷靈活性穩定燃燒。
在2019年3月,哈博深公(gōng)司針對萊城發電(diàn)廠#4鍋爐實際情況,采用(yòng)哈爾濱博深科(kē)技(jì )發展有(yǒu)限公(gōng)司自主研發并經過廣泛應用(yòng)的“适于超低負荷運行的火電(diàn)機組切圓燃燒鍋爐及其燃燒系統”(ZL 201721237176.4)和“分(fēn)拉垂直親和濃淡煤粉燃燒”立體(tǐ)分(fēn)級低氮燃燒專利技(jì )術,結合“多(duō)鈍體(tǐ)煤粉燃燒器”等獨有(yǒu)技(jì )術,通過鍋爐煤粉燃燒系統改造來滿足超低負荷靈活性運行的改造目标。保證鍋爐燃盡、燃燒穩定性好、避免爐内結渣和高溫腐蝕,提高鍋爐效率,并具(jù)有(yǒu)寬廣煤質(zhì)适應性。
#4鍋爐低負荷靈活性運行改造後實際效果:
1)能(néng)夠确保機組在超低負荷(30%額定負荷)和全負荷工(gōng)況下,鍋爐穩定燃燒,鍋爐超低負荷燃燒安(ān)全性、連續性、經濟性良好;
2)鍋爐改造後不改變鍋爐的燃燒特性及燃燒器的性能(néng),鍋爐節能(néng)和環保指标保持不變甚至優于改造前,滿負荷工(gōng)況下,脫硝系統(SCR)入口氮氧化物(wù)濃度不高于改造前(#4鍋爐改造前NOx排放濃度為(wèi)400—500mg/Nm³);
3)改造後同工(gōng)況下,鍋爐蒸汽參數不變、受熱面壁溫不超限(末級再熱器580℃,末級過熱器570℃,後屏過熱器555℃,分(fēn)隔屏過熱器491℃)、減溫水量不增加;
4)改造後相同工(gōng)況下,鍋爐NOx排放值氮氧化物(wù)産(chǎn)生量不上升;飛灰含碳量、排煙溫度等均不高于改造前(#4鍋爐改造前飛灰≤2%,大渣含碳量≤5%);
5)改造後在30%額定負荷工(gōng)況下,脫硝系統(SCR)入口煙氣溫度大于300℃;
6)改造後,滿負荷工(gōng)況下,#4号爐鍋爐熱效率不低于改造前(約93%)。
公(gōng)司技(jì )術力量雄厚,科(kē)技(jì )人員中(zhōng)有(yǒu)中(zhōng)國(guó)工(gōng)程院院士、國(guó)務(wù)院特殊津貼專家、863首席科(kē)學(xué)家、國(guó)家千人計劃專家以及省級專家、教授和博士等23人
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