江蘇射陽港發電(diàn)有(yǒu)限責任公(gōng)司660MW火電(diàn)機組燃煤鍋爐燃燒優化及靈活性提升和應用(yòng)
江蘇射陽港發電(diàn)有(yǒu)限責任公(gōng)司裝(zhuāng)設二台660MW超超臨界參數燃煤汽輪發電(diàn)機組,鍋爐型号DG2060/26.15-Ⅱ2,為(wèi)超超臨界參數變壓直流爐、一次再熱、平衡通風、露天布置、固态排渣、全鋼構架、全懸吊結構Π型鍋爐。
哈博深公(gōng)司研發“660MW超超臨界燃煤機組鍋爐燃燒優化及靈活性提升和應用(yòng)”項目,達到有(yǒu)效降低鍋爐NOx排放、提升機組靈活性、保證鍋爐穩定運行的目的。
改造效果及收益:
1)機組負荷穩定運行在≤30%負荷下,鍋爐能(néng)不投油連續穩燃≥10小(xiǎo)時,達到江蘇省電(diàn)網靈活性深度調峰新(xīn)規則的最高檔要求,可(kě)以全範圍參與電(diàn)網深度調峰,根據2019年5-10月份參與調峰時間,折算年深調累計時間約160小(xiǎo)時,調用(yòng)平均價格為(wèi)0.6元/千瓦時(新(xīn)電(diàn)價補貼政策)計算,參與電(diàn)網靈活性調峰收益約800萬/年;
2)機組負荷≤30%負荷連續運行時,脫硝系統進口煙溫>300℃,實現了無需進行寬負荷脫硝改造情況下,實現了無需進行寬負荷脫硝改造情況下,≤30%負荷深度調峰時脫硝催化劑可(kě)以安(ān)全、穩定、連續投運,節省約2000萬左右寬負荷脫硝改造費用(yòng);
3)不同負荷、任意磨煤機組合運行工(gōng)況下,達到脫硝SCR入口NOx濃度均值300mg/Nm3要求,同比改造前可(kě)降低液氨總耗量25%左右,按照年運行5000小(xiǎo)時,負荷率70%計算,年節約81萬元左右;
4)極大的改觀了空預器硫酸氫铵沉積堵塞狀況,空預器差壓下降近300Pa,同比改造前單台引風機電(diàn)耗下降約140A,年運行按照5000小(xiǎo)時,年節約電(diàn)費約327.6萬元;
5)鍋爐水冷壁兩側牆CO濃度均值下降至20000ppm左右,較改造前~90000ppm得到了顯著的改善,大幅度減緩水冷壁高溫腐蝕速率,每年可(kě)節約噴塗防護費用(yòng)約100萬元;
6)機組中(zhōng)低負荷段,再熱器金屬壁溫不超标,減溫水用(yòng)量下降,高再出口蒸汽溫度水平優于改造前,鍋爐經濟性得到提升;
7)節約每年燃燒器維護、修複費用(yòng)近100萬元;
8)鍋爐對煤種适應性明顯提高等。
目前本項目系列産(chǎn)品已經應用(yòng)于射陽港電(diàn)廠#5、6機組鍋爐燃燒器改造,并取得了優異的改造效果。經過哈博深公(gōng)司設計、制造、安(ān)裝(zhuāng)及調試等各個環節投入了大量的人力、物(wù)力确保工(gōng)程的順列進行。解決了NOx排放量較高、降NOx犧牲鍋爐效率、燃燒設備高溫磨損嚴重、噴口結焦、寬負荷穩燃等問題,節能(néng)減排效果十分(fēn)顯著,同時可(kě)以滿足國(guó)家火電(diàn)靈活性運行為(wèi)“風電(diàn)、太陽能(néng)”等清潔能(néng)源讓路的最新(xīn)技(jì )術、政策要求。
公(gōng)司技(jì )術力量雄厚,科(kē)技(jì )人員中(zhōng)有(yǒu)中(zhōng)國(guó)工(gōng)程院院士、國(guó)務(wù)院特殊津貼專家、863首席科(kē)學(xué)家、國(guó)家千人計劃專家以及省級專家、教授和博士等23人
版權所有(yǒu) ©哈爾濱博深科(kē)技(jì )發展有(yǒu)限公(gōng)司 京ICP證000000号 網站建設:新(xīn)網